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工艺优化降成本 创新驱动提效益——218车间完成蒸发工艺优化提升
时间:2025-04-14
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氨氮废水蒸发生产线产量同比增长11%,出盐率显著提高,系统单耗大幅降低,持续发挥示范推广作用……通过实施“优化蒸发工艺流程,提产降耗”产线改造,218车间以工艺优化为突破口,成功突破生产瓶颈,为降本增效开辟了新路径。
近年来,随着环保要求日益严格,218车间面临诸多挑战。氨氮废水蒸发生产线作为全车间能源消耗最大的环节,其生产效率直接影响整体运营成本。如何在保证产量的同时降低成本、提升效率,成为车间亟需解决的问题。面对这一难题,218车间技术团队迎难而上,以创新思维和务实行动,交出了一份亮眼的答卷。
针对生产中的关键问题,218车间技术团队从人、机、料、法、环五个维度入手,深入分析生产流程,精准定位出料温度高、冷却结晶时间短、结晶颗粒小等三大症结,并制定了针对性的优化方案。通过将物料出料效由中间效(二效)调整为末效(三效),延长了物料在强制三效中的结晶时间,使晶体盐能够充分析出,同时大幅降低了末效出料温度,解决了冷却时间不足的问题,提高了出盐率和产量。此外,通过优化各效的温度和压力参数,进一步提升了结晶效果和蒸发效率,充分利用诱导结晶,减少了残留氨氮。项目实施后,系统单耗显著降低,冷却能耗减少,整体经济效益和环保效益得到显著提升,氯化铵产量同比上涨11%。
“工艺优化是降本增效的关键抓手,也是我们持续追求的目标。”218车间技术团队负责人表示,此次改造不仅解决了生产中的实际问题,更为车间积累了宝贵的经验。下一步,车间将继续以创新为驱动,以工艺优化为核心,将成功经验推广至其他生产线,进一步挖掘降本潜力,提升整体运营效率,为公司高质量发展贡献更多智慧和力量。